粗苯产品收率低原因分析及对策

摘 要:介绍黑化集团焦化厂粗苯回收工艺流程及生产操作数据,对比2012年同期较好生产数据,分析查找粗苯产品收率降低原因,制定和执行合理的处理措施,恢复粗苯系统生产正常运行。
关 键 词:焦化产品回收;粗苯产品收率;洗油再生器;管式加
黑化集团公司焦化厂始建于1958年,是焦炉炼焦及化产回收一体的焦化企业,年设计生产能力为75万吨焦炭、1万吨粗苯、0.7万吨硫酸铵,其中粗苯系统是化产回收的重要生产系统,分为粗苯洗涤工序和粗苯蒸馏工序。
1 化产回收系统粗苯工艺流程简介
1.1 粗苯洗涤工序
焦炉来的荒煤气经初冷器初步冷却到60℃左右后,进入硫酸铵饱和器系统进行脱氨处理后,45~55℃的煤气进入底部带焦油洗萘器的终冷塔,用循环终冷水直接喷洒冷却到25~33℃,冷却过程中,煤气中的萘同时被终冷水冷洗下来,含萘终冷水进入焦油洗萘器进行脱萘处理后,循环再利用;经终冷后的25~33℃煤气进入两台串联的洗苯塔,在洗苯塔内,用25~35℃贫苯洗油与煤气逆向直接接触,吸收煤气中的苯,最终使洗苯塔后的煤气含苯量降低到不大于2.5 g/Nm3,净化后的煤气送往硝铵生产系统及焦炉系统利用;洗苯后的洗油进入粗苯蒸馏工序处理。
1.2 粗苯蒸馏工序
由粗苯洗涤工序来的富苯洗油简称富油,富油经泵输送至苯汽分缩器、热贫油-富油换热器进行间接换热至85~100℃后,进入管式加热炉加热到165~175℃,再进入脱苯塔用200~300℃左右的中压水蒸汽进行蒸馏直接脱苯,蒸吹出的含苯蒸汽依次进入分缩器、冷凝冷却器后得到含量为93~95%的液体粗苯产品;脱苯塔底的热贫油经贫-富油换热器、螺旋板冷却器冷却后压回到循环洗油槽,再经泵送到洗苯塔做洗苯用。
2 粗苯系统存在问题
粗苯产品收率指标行业平均指标为1%。黑化集团焦化厂化产回收系统的粗苯产品的设计收率为1%,在2012年,粗苯月平均收率指标最高为1.23%、最低为1.05%;年平均收率指标为1.141%。在2013年,粗苯月平均收率指标最高为1.03%、最低为0.89%;年平均指标为0.997%。在设备及工况条件基本相同的情况下,做2013年与2012年同期数据比较,2013年粗苯收率降幅较大,2013年5~9月份期间,粗苯产品收率出现大幅波动,其中降幅最大的8月份,与2012年同期比较降幅达25.83%,较大的影响了粗苯产品的产出量。
月份 |
粗苯收率% |
塔后煤气含苯(g/nm3) |
终冷后(℃) |
贫油温度(℃) |
300℃前循环洗油馏程% |
|||||||||
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
|||||
最高 |
最低 |
平均 |
最高 |
最低 |
平均 |
|||||||||
1 |
1.16 |
1.03 |
1 |
0.4 |
0.8 |
1.5 |
0.7 |
1 |
23 |
30 |
28 |
32 |
91 |
91 |
2 |
1.13 |
1.00 |
0.8 |
0.6 |
0.7 |
2 |
0.7 |
1.5 |
27 |
30 |
32 |
32 |
90 |
90 |
3 |
1.14 |
1.00 |
1.2 |
0.6 |
0.8 |
1.2 |
0.6 |
1 |
28 |
27 |
31 |
30 |
90 |
90 |
4 |
1.13 |
1.00 |
1.7 |
0.6 |
1 |
2 |
1.5 |
1.8 |
28 |
30 |
31 |
33 |
92 |
90 |
5 |
1.05 |
0.95 |
0.9 |
0.4 |
0.8 |
6.9 |
2.8 |
3.8 |
29 |
31 |
31 |
36 |
90 |
90 |
6 |
1.16 |
1.11 |
1.2 |
0.6 |
1 |
3.8 |
1.7 |
3.2 |
32 |
34 |
34 |
36 |
91 |
86 |
7 |
1.06 |
0.92 |
2.7 |
1 |
2.5 |
3.3 |
3 |
3.1 |
33 |
35 |
34 |
34 |
90 |
85 |
8 |
1.20 |
0.89 |
2.5 |
1 |
2.3 |
3.5 |
2.8 |
3.2 |
32 |
34 |
34 |
33 |
92 |
83 |
9 |
1.23 |
1.00 |
1.8 |
0.7 |
1.1 |
2 |
0.8 |
1.2 |
27 |
27 |
31 |
30 |
90 |
88 |
10 |
1.18 |
1.01 |
1.5 |
0.8 |
1.2 |
1.8 |
0.9 |
1.5 |
28 |
29 |
31 |
32 |
90 |
90 |
11 |
1.15 |
1.03 |
1.2 |
0.7 |
1 |
1.5 |
0.8 |
1.3 |
26 |
29 |
30 |
32 |
90 |
90 |
12 |
1.10 |
1.03 |
1.2 |
0.6 |
0.9 |
1.3 |
0.7 |
1.0 |
25 |
27 |
28 |
30 |
90 |
90 |
年平均 |
1.141 |
0.997 |
1.475 |
0.667 |
1.175 |
2.567 |
1.417 |
1.967 |
28 |
30 |
31 |
32 |
90.5 |
88.6 |
表1 2012—2013年粗苯主要工艺指标对
比注:1—12月工艺指标均为月平均值。
3 粗苯收率低原因分析
通过对2012年、2013年粗苯生产系统各主要工艺指标分析,发现洗苯塔后煤气含苯指标、贫油含苯指标及循环洗油300℃前馏程指标发生较大偏离,其中塔后含苯指标由2012年的1.175 g/Nm3 升高到2013年的1.967g/Nm3;300℃前循环洗油馏程也有2012年的90.5%下降到2013年的88.6%,针对以上主要工艺指标发生的变化,做进一步的分析发现:
3.1 设备老化
终冷水凉水架因使用日久,内部老化严重,顶部布水木格脱落,分布水不均,导致终冷水冷却效果不好,从而使终冷后煤气温度升高。暑季6—8月份终冷后煤气温度平均高达34~35℃(标准≤33℃),长时间超过36~40℃,导致洗油吸收温度提高,苯吸收效果不好,导致塔后煤气含苯高(最高3.3~3.8g/m3)。
3.2 循环洗油再生质量不好
2013年4月份再生器液面计浮漂坏,使再生器的生产操作没有直观的液位指标显示,因再生器液面计必须要在粗苯系统全新停车时更换,在加强操作确保生产平稳的基础上,原定于2013年9粗苯系统设备年度停产检修时更换。但在2013年5月份,因无直观液位显示,且操作人员操作失误,再生器发生结疤一次,之后再生器中部温度控制较低(155~160℃),进入再生器洗油流量控制不均,导致再生器液位偏高,超过器顶部捕雾层,再生聚合重质组分在蒸汽蒸吹的作用下,返混到脱苯塔,进入洗油循环系统,造成洗油质量差,300℃前馏出量低,馏程79%—84%(标准≥90%),造成洗苯塔洗苯效果差,导致塔后煤气含苯指标偏高,粗苯随煤气流失
3.3 结焦时间与粗苯产量关系
经查《炼焦化学产品回升与加工》得知:结焦时间与粗苯产量相关。2013年8月,因焦化厂焦炉系统调整日出炉数,增加焦炭产量,结焦时间由2012年同期的27小时45分钟缩短到20小时7分钟,也是粗苯收率发生变化的原因之一。
日期 |
结焦时间(h) |
收率(%) |
2012年8月 |
27h 45min |
1.20 |
2013年8月 |
20h 07min |
0.89 |
4 采取措施
4.1 在液面计没恢复的情况下采取措施
4.1.1为保证并提高洗油再生效果,确保洗油馏程合格,在再生器没有液位计直观显示的前提下,从8月25日开始,适当提高再生器油气出口温度并适当调整再生洗油流量,根据对比再生器中部和油气出口温度,控制再生器洗油再生质量,经过改进后,9月开始,洗油质量有较大提高,300℃前洗油馏程提高到88-90%,基本达到工艺规定要求。
4.1.2在8月份,为提高凉水架冷却效果,在无法大修凉水架的前提下,对粗苯两台凉水架进行轮换短停,人工清理凉水架顶部布水溜槽内的淤泥和油垢,但因木格及溜槽老化并有部分脱落,措施实行后,效果不明显。
4.1.3为降低终冷塔的煤气终冷效果,对循环终冷水进行部分置换,补充大量低温新水,循环水置换后,终冷后煤气温度回降到工艺规定温度,平均在31℃左右,洗苯塔后煤气含苯指标下降到1.5g/Nm3左右。
4.2 粗苯停车修复液面计
2013年10月粗苯系统停车检修,更换再生器液面计,恢复液位显示,根据再生器中部及底部温度,调节器内洗油的液位高度及洗油再生器的加热器开度,确保洗油再生器中部温度达到160~165℃,底部温度达到165~170℃,器内洗油液位控制在2/3高度,提高洗油再生效果。
5 结 论
措施实施后,粗苯洗涤工序的各项主要工艺指标恢复正常,终冷塔后煤气温度回降到工艺规定温度,平均在31℃左右;洗苯塔后煤气含苯指标下降到1.5g/Nm3左右,最低时达到1.0g/Nm3,基本接近2012年最好指标水平。同时,粗苯产品收率回升到1.00%以上,最好时回升到1.03%,达到粗苯生产装置设计产能要求。
参考文献:
[1]库咸熙.炼焦化学产品回收与加工[M]北京:冶金工业出版社,1983

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